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伸缩式自动化井口上卸扣装置的设计与分析
陈淼, 郭登明, 付青威, 翁玮, 白晓弘, 杨建忠, 徐洪兵
摘要42)   HTML4)    PDF (2237KB)(127)   

随着修井作业朝着自动化方向发展,国内外均致力于研究自动化修井作业设备。文章结合自动化修井机特点,设计出一种伸缩式自动化井口上卸扣装置,分析了自动液压钳、扶正对中装置等主要结构,系统阐述了该装置的工作原理,计算得出液压钳钳牙与油管之间的防打滑条件,对背钳夹紧液压缸进行选型计算,设计出合适的自动液压钳以及整个装置的液压回路,保证该装置在工作时的安全性与稳定性。现场试验结果表明,伸缩式自动化井口上卸扣装置能够实现精准对中,快速平稳完成上卸扣作业,大大减轻了工人的工作强度,节省井口操作平台空间,提升工作效率,并提高了工人的安全性。

2024, 47 (1): 138-143.    DOI:10.3969/J.ISSN.1006-768X.2024.01.18
川中地区大安寨段页岩油储层可压性评价实验
王良, 杨建, 彭钧亮, 陈岗, 韩慧芬, 张曦,
摘要61)      PDF (1431KB)(348)   
川中大安寨段页岩油储层主要发育在大二亚段,资源基础丰富,勘探开发潜力大,但工程地质特征及可压性评价手段不明确。建立可压性评价方法、优化储层改造对策及工艺技术,开展了一系列储层工程地质特征实验,结果表明:川中大安寨以页岩和灰岩互层为主,有机碳含量相对较低,脆性矿物含量大于50%,孔隙度平均为 5. 9%,孔隙主要集中在0. 001~ 0. 1 μm 范围,发育有微米级孔隙;矿物组分以石英、白云石和方解石为主,平均黏土矿物含量 41% ,平均岩石力学脆性指数为58. 5%;储层天然裂缝发育程度不高,灰岩段破裂压力与页岩段差值9 ~ 10 MPa,不利于裂缝在纵向上扩展。文章建立了页岩油储层可压性模型,基于页岩油储层可压性及岩性特征,提出了通过提高缝内净压力以实现层间突破、采取密切割压裂+暂堵转向的组合储层改造工艺来提高裂缝复杂程度的技术对策。通过现场试验,川中地区大安寨段页岩油储层改造效果从最初的油花微气到日产油2 m 3 / d,现场应用效果不断突破。
2023, 46 (1): 163-168.
气井零液流量流动模拟实验及模型应用研究
罗程程, 靳悦, 刘永辉, 杨杰友, 杨建英, 王强, 叶长青
摘要148)      PDF (1527KB)(302)   
气井零液流量流动是积液气井中一种特殊的流动现象,准确认识零液流量流动规律对于揭示气井积液机理、判断气井积液程度、指导积液气井气举和泡排等排采工艺设计及优化至关重要,但目前缺乏相关深入全面的实验研究和理论模型。为此,文章基于所搭建可视化实验装置开展了零液流量流动实验,建立了零液流量持液率模型和气井井筒积液高度预测方法。结果表明:零液流量流动时存在泡状流、段塞流和搅动流三种流型;油管尺寸一定时,静液柱高度对持液率无影响,其值仅与气流速相关;新建零液流量流动持液率模型与实验误差为仅为 3 . 5% ,与实际气井误差为 8. 7% ,能够准确地运用于实际积液气井压力预测。 新模型及积液高度预测方法可为现场气井积液程度判断提供理论依据,为实施排采工艺的积液气井提供重要指导作用。
2022, 45 (4): 81-86.    DOI:10.3969/J. ISSN.1006-768X.2022.04.13
页岩气井环保型强抑制水基钻井液体系研究与应用
杨建民, 刘伟, 熊小伟, 王丹, 王希, 尹后凤, 冯斌
摘要299)      PDF (1078KB)(1718)   

以环保型复合抑制剂HBYZ-2和高效润滑剂CQHY-3为主要处理剂,辅以其他添加剂,形成了适合于页岩气水平井的环保型强抑制水基钻井液体系,并在室内对其综合性能进行了评价。结果表明,钻井液体系在150℃下老化后流变性能稳定,具有较好的热稳定性;体系还具有良好的封堵性、抑制性、润滑性、抗污染能力和储层保护性能;钻井液体系的生物毒性EC50>30000mg/L,BOD5/COD>25,达到了无毒、易降解的标准,主要重金属含量也都远远低于标准值,具有良好的环保性能。环保型强抑制水基钻井液体系在CX-1CX-2井的现场应用结果表明,两口井在钻井过程中未出现井壁失稳、坍塌等复杂情况,泵压较低、摩阻较小、起下钻通畅,钻井液性能稳定,能满足页岩气水平井钻井的要求。

2020, 43 (2): 107-110.    DOI:10.3969/J. ISSN.1006-768X.2020.02.29
长宁区块页岩压后压裂液离子含量变化研究及应用
王良, 胡仁德, 杨建, 彭钧亮, 韩慧芬, 杨斌
摘要222)      PDF (1414KB)(1516)   
压后排液在页岩气的开发中被高度重视,充分认识排液阶段的特征是后期生产关键的一环。长宁区 块返排制度主要是通过经验方法或者借助邻井的返排数据指导返排,对压后返排的特征缺乏理论认识。目前压后 返排液的研究主要集中在返排液的环保、处理工艺及技术上,极少关注返排液的离子含量变化特征。为了探索返 排液的离子来源,进一步认识页岩与压裂液的相互作用机理,文章开展了压后返排液的离子来源及离子含量变化 研究,结果表明,页岩与压裂液相互作用后引起返排液离子含量变化主要来源于页岩本身的溶解或阳离子交换,部 分来源于支撑剂及黏土矿物;随着返排时间的增加,压后返排液中 Na 、K 、Ca 2+、Mg 2+的含量均有所增加,返排在 4~10d范围内,离子含量变化趋于稳定;离子含量变化的特征能够反映压裂液与页岩、支撑剂的相互作用过程,并 能为优化闷井时间提供理论依据。
2019, 42 (5): 99-102.    DOI:10.3969/J. ISSN.1006-768X.2019.05.29
国内页岩储层钻井液技术研究进展
王良, 唐贵, 韩慧芬, 杨建, 彭欢, 王福云
摘要271)      PDF (1055KB)(1688)   
随着页岩气资源的大力开发,近年来页岩储层的钻井作业不断增加。水平井结合水力分段压裂技术是实现页岩油气高效开发的关键,在美国、加拿大、澳大利亚等国家得到广泛应用。然而页岩储层中的水平钻井作业会遇到频繁的井下复杂,如页岩固有的井壁稳定问题、微裂缝引起钻井液漏失问题、长水平段导致的摩阻扭矩过大和井眼净化问题。因此,开发页岩气要求钻井液具有较好的页岩抑制性、封堵能力、润滑性以及携岩能力,以克服钻井过程中可能遇到的问题。为此,文章调研了具有较好性能的油基钻井液、水基钻井液、防塌堵漏的纳米钻井液,并对近几年国内页岩油气开发中钻井液的成功应用情况进行了分析,以期为国内页岩储层的钻井液技术发展、安全钻井作业以及页岩气的高效开发提供参考。
2017, 40 (5): 22-25.
泡沫压裂液携砂性能评价方法研究进展及展望
彭欢, 桑宇, 杨建, 潘琼, 周长林, 李松
摘要513)      PDF (1034KB)(1687)   
泡沫压裂液具有伤害低、返排迅速、可减少用水量等优点而得到广泛应用,由于泡沫压裂液属于气液
两相可压缩性极强的流体,导致评价泡沫压裂液携砂性能的难度大于常规纯水基压裂液。文章在调研国内外有关
文献的基础上,将目前泡沫压裂液携砂性能评价方法分为间接法(实验法、数模法)和直接法(静态法、动态法)两
大类,阐述了不同评价方法的优缺点,建议以实验为基础,数模为手段,充分整合目前已有的评价方法,发挥各评价
方法的特点,建立一套较为完善的泡沫压裂液携砂性能评价体系,为泡沫压裂施工设计及现场施工提供理论依据
和技术支撑。
2016, 39 (3): 87-90.
CO 泡沫压裂技术研究进展及应用展望
周长林, 彭欢, 桑宇, 杨建, 潘琼, 李松
摘要541)      PDF (1053KB)(1948)   
页岩气开发过程中不仅应注重产量的突破,还应加强节水/无水压裂等新工艺、新技术的攻关与突
破。文章通过对CO 泡沫压裂液的研制、CO 泡沫压裂液性能评价、CO 泡沫压裂工艺参数模拟、CO 泡沫压裂施
工工艺及相关配套装备4个方面的调研,了解CO 泡沫压裂技术的研究进展及应用现状,并结合四川地区具体情
况,形成一套适用于四川盆地页岩储层的CO 泡沫压裂工艺技术,不仅为进一步丰富开发页岩气的压裂工艺技术
奠定基础,而且为四川盆地水资源紧缺地区的页岩气大规模工业化开发提供重要的技术储备与补充。
2016, 39 (3): 46-59.
新场气田沙溪庙组气藏水平井加密分段压裂先导试验
刘琦, 杨建, 刁素
摘要520)      PDF (1158KB)(1577)   
目前很多学者研究了致密砂岩气藏水平井压裂裂缝间距、裂缝半长、裂缝导流能力对压后效果的影
响,研究得出了不同区块水平井分段压裂的合理裂缝参数,裂缝间距为70~200m,裂缝半长为70~193m,导流能
力为3~244.68D·cm。从新场沙溪庙组气藏水平井压裂、测试、生产情况来看,裂缝间距在50~100m之间的井
累计产量和弹性产率较优。为了探究最为科学合理的裂缝参数,作者建立了不同储层条件下的地质模型,利用PE
BI网格模拟水力裂缝,通过数值模拟研究得出了不同储层条件下的最佳裂缝参数。根据裂缝参数结果对施工参数
进行了优化。现场应用了3口水平井,压后均取得了较好的增产效果。为该气藏下步水平井分段压裂提供了有效
的方法,对类似气藏压裂设计具有一定的借鉴价值。
2016, 39 (2): 61-.
鄂深2井固井技术
魏群宝,李元顺,王翱飞,沈勇,王刚,王立辉,易政,杨建鑫
摘要444)      PDF (988KB)(1486)   
鄂深2井是青海油田在柴达木盆地鄂博梁Ⅲ号构造内一口重点预探井,三、四开钻遇多层气层和高压盐水层,油气显示良好,地层流体活跃,多次发生溢流,钻井液密度均在2015g/cm3以上,是青海油田勘探开发以 来钻井液密度最高的一口,同同时四开井段又存在不同程度的漏失。该井的钻探为发现、研究和评价鄂博梁Ⅲ号构造天然气储量具有十分重要的意义。固井采用加入高温抗盐降失水剂、复合超细增强材料、改性纤维的加重水泥浆,使水泥浆具有抗温、抗盐、顶部强度高、防漏堵漏效果好的特性,优化加重前置液,通过压力控制技术、提高顶替效率技术、尾管固井工艺实现了压稳和防窜的目的,确保了该井技术套管和生产尾管固井质量。
2014, 37 (1): 36-38.
浅层水平井管柱摩阻与力学分析
王毓震 , 杨文斌 , 姚顺利 , 程金华 , 杨建旭 , 时江涛
摘要586)      PDF (428KB)(1907)   
   针对浅层水平井的“ 浅” 、 直井段短、 水平段长的特点和直井段的钻具重量不足以推动钻具前进与井眼延伸, 管柱的受力及安全问题突出的难点, 通过软件对楼平2井的管柱摩阻与力学进行分析, 成功克服浅层水平井钻柱在造斜率高达( 5 8 ° ~ 6 5 ° ) / 1 0 0 m中的大摩阻, 合理优化井口大尺寸钻具倒装加压技术, 保证了浅层水平井最大限度地实现地质设计目标, 降低了井下管柱的复杂情况发生, 使楼平2井的实钻位垂比达到2 . 5 1 , 对其它类似水平井的施工有着重要的指导意义。
2012, 35 (4): 80-.
抗高温水包油钻井液的研究与应用
史沛谦, 王善举, 黄桂春, 郑德荣, 张和平, 杨建, 杨建军
摘要1143)      PDF (363KB)(2647)   
    根据深井欠平衡钻井技术要求,通过水包油钻井液用主乳化剂、辅助乳化剂和乳化稳定剂的研究,有效地解决了水包油钻井液体系高温乳化能力差、易起泡和乳化剂加量偏高的问题。在此基础上形成了水包柴油和水包白油钻井液体系,该体系具有良好的流变性及抗高温能力,抑制泡沫效果好,防塌能力强,密度在0.89~0.99g/cm^3之间可调,抗温能力达到180℃,水包白油钻井液荧光级别〈6级。现场应用3口井,应用结果表明,研究的水包油钻井液体系具有较好的抗高温、抗地层水侵、抗CO2污染能力,钻井液性能稳定易于调节,不起泡,对录井、测井无影响,井径规则,有利于安全快速钻井和发现、保护油气层,能够满足深井近平衡、欠平衡钻井和地质要求。
2010, 33 (1): 96-99.
山西煤层气井钻井技术
丁青山, 岳明, 杨建斌, 路庆民, 马来功, 刘荣东, 耿卫
摘要621)      PDF (236KB)(1888)   
  文章以三口煤层气井的施工为例,着重介绍了煤层气井的特点,并指出钻煤层气井的几个技术难点,通过钻头优选、钻井参数优选、绳索式取心等现场实施和应用,基本解决了井身质量、清水钻井、清水绳索取心、煤层气保护等几个方面的技术难题。文中还介绍了使用中原9508-Ⅲ绳索取心工具的取心情况,这将为今后的煤层气开发打下坚实的基础。
2009, 32 (1): 95-97.
稠油耐高温胶结砂压裂防砂技术研究及应用
杨建平, 李兆敏, 孙加元
摘要593)      PDF (214KB)(1495)   
     辽河油田部分稠油油藏地质结构疏松、原油粘度较高、出砂状况较为严重;注汽开采中高温高压蒸汽的频繁注入又加剧了地层出砂,这些状况极大地限制了稠油的有效开采。为了科学解决稠油井的出砂问题,有效提高稠油开采效率,开展了耐高温胶结砂压裂防砂技术研究,并取得了较好的应用效果。
2007, 30 (6): 44-46.
连续流动碱性流体与碳酸盐岩作用的碱敏损害实验研究
刘静, 康毅力,吴娟, 李鹏,杨建
摘要551)      PDF (215KB)(1715)   
    碳酸盐岩储层粘土矿物含量低,普遍认为其储层碱敏性弱。然而在富含H2S和CO2的碳酸盐岩储层中,在酸性介质条件下长期存在于碳酸盐岩储层中的粘土矿物,所接触的钻井完井液pH值一般高于11,碱敏损害研究的意义尤为重要。为了模拟高pH钻井完井液对储层造成的损害,文中以四川盆地中部雷口坡组和嘉陵江组碳酸盐岩气层为研究对象,实验评价了连续流动下碱性流体与碳酸盐岩储层作用的损害行为,并与常规碱敏实验对比。实验表明,常规碱敏实验随着流体pH值的升高,损害率61%-85%,连续流动实验损害率91%-97%,比常规碱敏实验损害率增加12%-30%。连续流动加快了反应速率和反应进程,有利于碱液与自云石和粘土矿物的反应进行, 生成新矿物相,从而降低储层渗透率。对于富含H2S和CO2的碳酸盐岩气藏,采用近平衡钻井技术、快速钻井技术与屏蔽暂堵技术结合是保护储层的重要途径。
2007, 30 (2): 100-102.
堵塞球选择性分层压裂排量控制技术研究
王兴文,杨建英, 任山, 赵金洲
摘要651)      PDF (148KB)(1631)   
   在对封堵球作用机理研究的基础上,针对川西气田实际情况,建立了投球分压排量控制方程,确定了在不同射孔长度时的控制排量,形成了投球分压最小排量控制技术,并通过现场应用取得了较好的效果,对投球分层压裂设计及施工具有一定的指导意义。
2007, 30 (1): 75-76,86.